作為漢鋼公司轉(zhuǎn)型升級的橋頭堡,中厚板產(chǎn)線匯聚了諸多新質(zhì)生產(chǎn)力元素,其中超快冷系統(tǒng)主要作用是為鋼板快速冷卻、提升力學性能。但中厚板投產(chǎn)以來,超快冷部分缺陷制約著其功能發(fā)揮,為此,今年上半年,軋鋼廠集中內(nèi)部技術(shù)力量,為超快冷設(shè)備進行了多次優(yōu)化改進,實現(xiàn)該設(shè)備再換新顏。今天,筆者就來跟大家聊聊超快冷的“冷”改造,看看技術(shù)人員是怎么讓它變得“智”冷如風。
第一招:水泵不再“任性”,自動調(diào)頻更省心
中厚板產(chǎn)線投產(chǎn)伊始,因超快冷供水泵不具有自動調(diào)頻功能,生產(chǎn)過程中需靠人工盯著水箱液位來手動調(diào)頻,此項工作不僅費時費力,水壓波動就像“過山車”,嚴重影響超快冷冷卻效果。
怎么辦?別慌,軋鋼廠二級智控維護人員巧思妙想,利用PLC控制程序,為其加裝智能控頻功能。其工作原理可根據(jù)水箱液位高低,自動調(diào)節(jié)水泵頻率,當高液位時低頻運行,省電又安靜;中液位時中頻運行,穩(wěn)定輸出;低液位時高頻沖刺,全力補水。
自6月初該項改造完成投入運行后,已實現(xiàn)超快冷完全自動補水功能,為板材生產(chǎn)更穩(wěn)更快“降溫”帶來堅實保障。
第二招:水泵房和主控室溝通無阻礙
前期生產(chǎn)過程中,中厚板主控室和水泵房的信息傳遞一直是靠電話溝通,但面對產(chǎn)線各鋼種規(guī)格的快速切換,靠“嘴”傳遞信息猶如古時候烽火臺傳遞軍情,顯得落伍又低效。
面對這項難題,軋鋼廠中厚板作業(yè)區(qū)主動作為,智控維護人員通過在水泵房PLC與超快冷PLC之間建立實時通訊連接,將每個水泵的啟停狀態(tài)、運行頻率全部呈現(xiàn)在軋線主控室的超快冷控制畫面上,為兩者實現(xiàn)了“通訊大升級”。
現(xiàn)在,軋線主控室操作員在超快冷控制畫面,便能清楚看到水泵房哪臺泵在“加班”,哪臺在“摸魚”,頻率多少,狀態(tài)如何,一目了然。更關(guān)鍵的是,面對不同鋼種的快速切換,操作人員可提前安排水泵組的運行策略,大大提升了板材生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
第三招:“臨場應變”,柔性升級真靈活
在板材生產(chǎn)過程中,MES系統(tǒng)(L3系統(tǒng))總是扮演統(tǒng)籌管理的角色,其中超快冷L2系統(tǒng)執(zhí)行冷卻工藝,需要從MES系統(tǒng)里獲取。但實際運行時,當遇到有新品研發(fā)或工藝調(diào)整的鋼板時,MES里的相關(guān)信息還沒更新,造成超快冷L2系統(tǒng)無法快速獲取最新的冷卻工藝參數(shù),形成MES冷卻工藝更新跟不上工藝調(diào)整步伐的尷尬局面,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
怎么破解此項瓶頸問題?經(jīng)過軋鋼廠板材作業(yè)區(qū)智控維護人員與廠家多次溝通,并查閱多項技術(shù)資料后,一個精巧的方案形成了。他們在軋機L2系統(tǒng)中增加了一個“修改權(quán)限”,該權(quán)限允許操作人員在MES數(shù)據(jù)未更新的情況下,手動修改冷卻控制信號后再發(fā)送給超快冷L2系統(tǒng)。
此項創(chuàng)新,即使MES系統(tǒng)下發(fā)工藝滯后、冷卻方式不同,下級接收系統(tǒng)也能“臨場應變”,確保每一爐鋼都按照最新的要求進行冷卻處理,真正實現(xiàn)“柔性控制”,也將為后續(xù)新產(chǎn)品的開發(fā)提供強有力的技術(shù)支撐。
上述超快冷的三項改造看似不大,但實則意義非凡,它們不僅減輕了員工的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,也切實推動板材生產(chǎn)自動化、信息化、智能化的深度融合,后續(xù),軋鋼廠將繼續(xù)深耕智能制造領(lǐng)域,推動更多“小改造”釋放“大能量”,為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展提供源動力。(張 超)